酒鋼7號高爐順利安全停爐 投產(chǎn)以來累計運行2400天
備受關(guān)注的酒鋼集團宏興股份公司煉鐵廠7號高爐順利安全停爐,。停爐過程中,,環(huán)保方面實現(xiàn)達產(chǎn)達標,主要指標受控,,高爐總體保持穩(wěn)定,。這意味著歷時5年的酒鋼7號高爐護爐冶煉初戰(zhàn)告捷,同時也為酒鋼煉鐵史上大高爐操作維護提供了寶貴經(jīng)驗,。
7號高爐是集團公司本部最大的高爐,,其生鐵產(chǎn)量占30%—40%。高爐自2011年3月6日點火開爐以來,累計運行2400天,,生產(chǎn)鐵水1141.87萬噸,。為了實現(xiàn)高爐安全、長壽,、優(yōu)質(zhì),、低耗、高效運行,,從2012年開始,,煉鐵廠正式提出高爐護爐冶煉。
“我們圍繞‘內(nèi)養(yǎng)外護’的護爐思路,,遵循‘內(nèi)養(yǎng)為主,、外護為輔’的護爐方法,在爐內(nèi)調(diào)整和日常操作管理上下大功夫,?!睙掕F廠總工程師白興全說,一方面,,堅持“走出去”和“引進來”相結(jié)合,,向國內(nèi)先進企業(yè)學習,不斷推廣新技術(shù),、新工藝,;另一方面,加大技術(shù)攻關(guān)力度,,完善技術(shù)操作標準,,摸索和實踐高爐基本操作制度,確保爐況長期穩(wěn)定順行,。
從日例會到周例會,,再到月例會,煉鐵廠將高爐護爐冶煉作為生產(chǎn)經(jīng)營的“重頭戲”,,一刻也沒有放松,。該廠管理技術(shù)人員鍥而不舍、集思廣益,,通過規(guī)范操作,、縮短檢修周期、制定北鐵口特護措施,,不斷優(yōu)化堵焦方案,,克服和解決了護爐過程中存在的各種困難和問題。為了調(diào)動全廠護爐的積極性,,該廠還專門設立“護爐獎”,,表彰在高爐護爐冶煉中表現(xiàn)突出的集體和個人,。
然而,護爐的道路并非想象得順利,。據(jù)統(tǒng)計,,2012年以來,7號高爐因風口破損導致休風127次,;各類事故,、故障休風178次,休風時間合計787小時,;計劃檢修38次,,休風時間達到1835小時?!拔覀冊谶@五年中進行了艱苦的護爐工作,。”7號高爐作業(yè)區(qū)作業(yè)長李萬忠坦言,。
據(jù)了解,,此次停爐中,煉鐵廠采用回收煤氣降料線新技術(shù),,確保了安全停爐,。其中,爐身通氮氣在爐身8段及10段安裝16個氮氣吹掃孔,,停爐期間保證了煤氣中各種成分合格,;爐頂安裝霧化打水槍8支、布袋安裝霧化打水槍4支,、凈煤氣管道安裝霧化噴頭36個,有效控制了煤氣溫度,;爐頂放散閥位置安裝霧化打水,,煤氣放散期間降低了區(qū)域粉塵。